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寧波市鄞州綠色洗滌劑廠
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綠色低溫清棉素GR-1628前處理工藝實踐

吳永金

(寧波市鄞州綠色洗滌劑廠,寧波 315000

摘要:傳統棉織物染色前處理氧漂工藝通常采用強堿高溫煮練,其能耗大、效率低,對坯布強力有較大損傷,易產生折痕等加工疵病。綠色低溫清棉素應用于棉坯布氧漂工藝,經生產試樣及各項數據對比分析,得以優化前處理氧漂工藝,有效降低工藝溫度,縮短工藝時間,織物的白度、毛效均能達到傳統工藝水平,完全能滿足后續染色加工要求,坯布強力損失更小,大大減少了坯布折痕、細皺紋等疵病的發生,提升產品質量。

關鍵詞:氧漂;綠色低溫清棉素;白度;毛效;強力

前言:

棉是紡織品中應用最為廣泛的纖維材料,其柔軟舒適的觸感一直廣受消費者的青睞,天然棉纖維因其生長過程中形成的色素、灰分等雜質及紡紗織造過程中加入的各種漿料等,坯布在染色前都必須進行氧漂處理,有效去除上述物質,增加坯布白度,提高染色性能。傳統棉織物前處理一般采用強堿高溫氧漂工藝,該工藝不僅需要消耗大量的能源、時間長,而且強堿和高溫還會造成棉纖維的損傷,導致坯布失重、強力下降較大,容易產生細皺紋、折痕等加工疵病。綠色低溫清棉素GR-1628集精煉劑、雙氧水穩定劑、螯合劑、堿劑于一體,由各種表面活性劑和高分子無機鹽復配而成,應用于棉織物前處理漂白工藝,不僅操作簡單﹙漂白只另加雙氧水﹚,漂后白度好,不損傷纖維,漂后織物具有較高白度與毛效,低溫作業環境安全,減少對設備損耗,節能、蒸氣節省3040%,時間省30.

本文介紹了綠色低溫清棉素GR-1628棉織物漂白工藝,實現70低溫氧漂,以降低能耗,縮短工藝時間,提高產品品質所進行的生產實踐及數據對比分析,優化了棉針織坯布低溫氧漂工藝,與傳統氧漂工藝比較,均能達到同等的白度和毛效,坯布失重更少、強力損傷小,以前經常出現的單面布細皺紋、折痕等疵病也得到了很大的改善!

一、工藝對比

1)傳統前處理氧漂工藝:


2)綠色低溫清棉素GR-1628漂白工藝:


傳統棉織物氧漂通常在40℃左右加入氧漂助劑:雙氧水﹙27%﹚58g/l 片堿﹙NaOH12g/l精煉滲透劑12g/l,直接升溫到98℃保溫50分鐘,然后以12/min的速率降溫到70℃以下進行水洗,考慮到平紋布等坯布容易在此環節出現細皺紋、折痕等疵病,此過程降溫要慢,進行嚴格控溫,耗時較長,最后進行酸堿中和、水洗、脫氧。傳統工藝必須在沸點溫度下才能達到最佳效果,存在能耗大、坯布強力損傷較大等問題。綠色低溫清棉素GR-1628漂白工藝﹙寧波市鄞州綠色洗滌劑廠生產﹚,能在低溫條件下促使雙氧水發揮較好的作用,讓坯布獲得良好的白度與毛效,同時強力損傷較小,工藝如下:40℃左右加入助劑:雙氧水﹙27%﹚58g/l 清棉素GR-1628 25g/l,直接升溫到6570℃ 保溫4060分鐘,然后進行溢流水洗,因氧漂溫度低,無需降溫,可直接進水洗水,最后進行酸堿中和、水洗、脫氧。實踐證明氧漂后白度、毛效均接近傳統水平,坯布強力損傷較小,失重更少,平紋布等單面坯布容易出現的細皺紋、折痕等疵病也大有改善!

二、關鍵指標對比

測試項目

32S全棉汗布

32S/棉氨綸汗布

32S/棉汗布

傳統工藝

清棉素GR-1628漂白工藝4次數據

傳統工藝

清棉素GR-1628漂白工藝4次數據

傳統工藝

清棉素GR-1628漂白工藝4次數據

毛效

9

11.9

12.3

11.8

12.2

9.5

12.5

13.1

12.8

12.7

8

12.0

12.1

11.3

11.9

白度

82

79

79

80

78

80

81

77

78

80

82

79

80

80

78

頂破強力

240

260

255

258

262

180

195

192

194

195

420

450

451

455

450

強力損傷百分比(%)

14.3

7.1

8.9

7.9

6.4

14.2

7.1

8.6

7.6

7.1

5.2

3

3.2

3.5

3.1

坯布失重率(%)

4.65

4.13

4.24

4.04

4.2

4.7

4.1

4.0

4.4

43

2.6

2.2

2.1

2.0

2.3

備注:

1)傳統工藝為98/50分鐘氧漂,清棉素GR-1628漂白工藝為70/50分鐘氧漂。

2)清棉素GR-1628漂白工藝4次數據:70度低溫氧漂工藝生產4次所測得數據。

3)毛效(毛細管效應):按F2/T01071標準進行測定,單位:cm/30min

4)白度:Hunterlab.ULTRA.SCAN  X型測色配色儀,按GB/T8424.2-2001標準進行測定。

5)頂破強力:坯布經氧漂后強力,溫州大榮紡織儀器公司生產的YG(B)031T型強力儀,按GB/T14800-93標準進行測定,(單位:牛頓N)。

6)強力損傷百分比(%):氧漂前后強力之差與氧漂前坯布強力的百分比,生產所用32支全棉汗布氧漂前坯布強力280牛頓、32支滌/棉氨綸汗布氧漂前坯布強力為210牛頓、32支滌/棉汗布氧漂前坯布強力為500牛頓。

7)坯布失重率(%):坯布氧漂前后重量差與氧漂前坯布重量的百分比。

三、成本、效益比較﹙以下費用按1噸布計算,浴比110

工藝類型

傳統氧漂工藝

清棉素漂白工藝

 

清棉素漂白優勢

工藝處方

精煉滲透劑    1g/l

NaOH         2g/l

H2O2(27%)   8g/l

GR-1628     2g/l  

 

H2O2(27%) 8g/l

溫度/時間

98*50min

70*50min

工藝時間

136min

96min

40min,提高生產效率及設備利用率30

助劑成本

248/噸布

256/噸布

8/噸布

汽耗

324/噸布

216/噸布

108/噸布

電耗

76/噸布

65/噸布

11/噸布

綜合成本

648/噸布

537/噸布

111/噸布

面料失重率(%

4.65%

4.15%

失重率減少0.5%

備注:

助劑單價:精煉滲透劑10/kgGR-1628  8/kgNaOH 2.6/kgH2O2 1.2/kg

/汽單價:蒸汽210/T、電1.2/

耗電:工藝時間*染機功率﹙經測算1噸染缸每小時耗電28度﹚

耗汽:按溫差計算﹙經測算1噸染缸每上升10需平均消耗蒸汽180公斤﹚

面料失重:清棉素漂白工藝比傳統氧漂工藝坯布失重率平均減少0.5%,按每天需氧漂坯布10000kg左右計算,10000k×0.5%50kg,坯布成品按40/kg計算,40/kg×50kg2000/天,全年按300天計,2000/×300天=60萬。一年可以減少60萬以上的坯布損失。

四、結論

清棉素GR-1628漂白工藝生產全棉、滌/棉類坯布,毛效、白度均接近傳統氧漂效果,后道染色質量穩定,氧漂后坯布強力損傷小,布面細皺紋、折痕等疵病明顯改善,成品損耗平均有0.5%左右的下降!工藝適合批量推廣使用,取代傳統高溫氧漂工藝,可降低能耗、縮短時間,提高生產效率,改善布面品質。


聯系人:吳永金

電  話:13056713812



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